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發(fā)電機(jī)檢修發(fā)現(xiàn)的異常問題及處理(二)

2008-04-12 13:58  來源:  字體:  打印

發(fā)電機(jī)檢修發(fā)現(xiàn)的異常問題及處理(二)

  3、同時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題

  3.1、問題一

  3.1.1問題的提出

  檢修人員對該發(fā)電機(jī)汽、勵側(cè)端蓋打開,進(jìn)行上述脫漆處理的同時(shí),還發(fā)現(xiàn)了以下問題:發(fā)電機(jī)勵側(cè)定子支持筋螺桿12個(gè)、汽側(cè)8個(gè)支持筋螺母松動螺母用手?jǐn)Q得動;勵端引線夾板固定玻璃鋼的螺母脫落;固定支架與錐環(huán)支架的螺母和螺桿大部分松動;一處支架與錐環(huán)之間的固定滌綸玻璃絲塊脫落。

  3.2.1處理過程

  對螺栓松動現(xiàn)象進(jìn)行了緊固處理:用專用工具對汽勵兩側(cè)所有支持筋螺母進(jìn)行1000N.mde的力矩緊固,再在螺母及螺桿間沖了3點(diǎn)45度角的樣沖眼,并綁扎5道滌玻繩,刷環(huán)氧粘膠劑固化緊鎖。對定子鐵心穿心螺桿緊固處理檢查穿心螺桿鎖緊情況,并用滌玻繩綁扎5道,用環(huán)氧粘膠劑固化緊鎖。

  3.2、問題二

  上述問題處理完畢后,回裝汽、勵側(cè)端蓋前,發(fā)電機(jī)進(jìn)行了0.5MPa,8小時(shí)的靜態(tài)水壓試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)B相出線板與冷卻水管接頭處滲水。進(jìn)行緊固后良好。

  4、原因分析

  4.1、發(fā)電機(jī)定子機(jī)座頂部的L型管道內(nèi)表面附著奶黃色醇酸耐油漆的現(xiàn)象,系當(dāng)時(shí)在設(shè)備制作的過程中,設(shè)備廠家進(jìn)行油漆工序時(shí),未對定冷水管道做好防護(hù)措施而造成的誤噴入。如果不及時(shí)進(jìn)行處理,嚴(yán)重時(shí)可堵塞定子線圈,造成線圈發(fā)熱,嚴(yán)重威脅機(jī)組的安全運(yùn)行。

  4.2、發(fā)電機(jī)定子支持筋螺桿和定子鐵心穿心螺桿松動現(xiàn)象的原因分析:在機(jī)組運(yùn)行時(shí),設(shè)備內(nèi)溫度較高,矽鋼片兩側(cè)涂刷的絕緣漆膜會出現(xiàn)局部蠕變現(xiàn)象,而大型機(jī)組矽鋼片數(shù)量多,軸向尺寸長,蠕變后容易產(chǎn)生螺桿預(yù)緊力下降,造成螺母的松動;另外因熱脹冷縮和恒壓條件下(熱)應(yīng)力的逐漸降低也會造成松動現(xiàn)象。發(fā)電機(jī)勵側(cè)支架上固定螺栓松動系機(jī)組運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的振動、穩(wěn)態(tài)及暫態(tài)電磁力作用所致。

  5、措施

  5.1、本次小修對所發(fā)現(xiàn)的定冷水管道內(nèi)油漆及發(fā)電機(jī)定子螺栓松動問題進(jìn)行了處理,并對螺栓采取了必要的緊固和防脫措施。

  5.2、在以后的機(jī)組大小修時(shí),除了做各種預(yù)防性電氣試驗(yàn)和水壓試驗(yàn)外,要加入對發(fā)電機(jī)定子進(jìn)行全面直觀檢查的項(xiàng)目,檢查定子鐵心外圓繞組端部、鐵心內(nèi)外圓、端部定位筋和穿心螺桿的螺母及槽楔、連接線的固定情況,應(yīng)特別留意部件有無過熱變色和出現(xiàn)黃粉等松動跡象;檢查定子鐵心內(nèi)圓氣隙隔板綁扎有無松動及鐵心通風(fēng)道內(nèi)有無異物等情況。

  5.3、發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行期間,加強(qiáng)對設(shè)備的日常監(jiān)護(hù)。

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